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  • 2026年1月23日
    塔里木油田可投捞电泵举升工艺首试成功
          1月21日,塔里木油田轮南3-2-13X井正式投产。该井在本月中旬成功完成可投捞式电泵下入并一次试抽达标,实现了在2500米深度应用可投捞电泵举升工艺,为塔里木油田电泵举升工艺应对复杂工况、大幅降低检维护作业成本与提高效率提供了新的技术途径。       电泵举升是油田原油生产的重要人工举升方式。塔里木油田随着油气开发的持续推进,电泵井普遍面临稠油沥青质沉积、出砂卡泵、注气后高气液比等复杂生产环境,导致机组故障率升高,检泵周期缩短。该技术采用“外筒+内筒”的双层管柱组合,当电泵机组发生故障时,无需再动用工序繁杂的大型修井机进行全套起下作业,仅需使用常规钢缆车,下入专用打捞工具,即可将内筒机组安全可靠地捞出井口,更换新机组后重新投入。外筒管柱及电缆全程保持不动,大幅压缩检泵时间和降低作

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  • 2026年1月9日
    吉林油田集约化整体压裂技术让老区提新能
          1月5日,记者在吉林油田油气工艺研究院获悉,吉林油田集约化整体压裂技术聚焦常规油产能建设,精准发挥技术支撑作用,老区产能建设实现新突破。截至目前,吉林油田应用该技术年累计压裂施工448口井,施工成功率达98%,单井平均日产油量较设计提升21%,项目成果转化率实现了100%。       吉林油田低渗透老区二次开发面临注采规律复杂、含水及可采储量采出程度高、资源匮乏、百万吨产能投资居高不下等多重挑战。针对这些问题,吉林油田油气藏改造技术研究中心组建常规油新井产建项目组,攻关集约化整体压裂技术。       项目组创新工作模式,与研究院、物探院及各采油厂联合办公,多批次、多轮次梳理优化工作流程,盯紧施工重点环节,实现了产能建设各环节的无缝衔接。在新立大平台

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  • 2026年1月2日
    吉林石化高温热泵系统节能效果显著
          12月22日笔者获悉,吉林石化西部转型升级配套小总体项目——热力站三高温热泵系统顺利投运,向60万吨/年苯乙烯等装置和厂房采暖系统送出达标的伴热和采暖热水,标志着该公司冬季采暖和伴热热源实现革命性转变。       高温热泵是一种通过电能驱动,利用循环制冷工质,将低温热源中的热量转移到高温热源的设备,具有高效节能、环保低碳、适应性强、经济性较高的优势,对工厂绿色低碳高质量发展具有重要意义。       该公司热力站三作为公司西部转型升级重要的配套小总体项目,于2024年5月开工建设,其核心设备为高能热泵。热力站三高能热泵利用公司西部转型升级装置ABS循环水为低温热源,加热60万吨/年苯乙烯等装置的伴热和采暖水,通过热力站三高能热泵换热后,将伴热和采暖水

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  • 2025年12月25日
    塔里木油田今年累计投产新井超百口
          截至12月21日,塔里木油田今年已投产新井113口,新建原油产能109.23万吨、天然气产能22.34亿立方米。这背后,是油田“挂图作战”倒逼机制、全链条技术支撑和精细化管理的综合发力。       为加快推进钻前施工进度和探井上钻进程,塔里木油田细化钻井前期流程,建立“实时跟踪、每周督办、半月通报、年底考核”闭环管理机制,奠定勘探发现和储量任务完成基础。截至11月底,探评井开钻51口,较去年同期增加10口,增幅24%。       技术破题,破解“地下迷宫”。在塔西南风险探井施工中,塔里木油田强化岩性识别和地层预测,通过动态调整钻井液密度,实现“防垮、防塌、防漏”三防协同。富东105井面对超深高压极端工况,采用全流程模拟演练和24小时压力监测,创下国

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  • 2025年12月19日
    青海油田多维防控护航冬季油气生产
          12月14日,随着柴达木盆地进入严寒期,最低气温降至零下15摄氏度。青海油田强化冬季安全隐患排查治理,通过全员参与排查、专业监督核验、闭环整改销项、数字化赋能等多维度推进,在全油田油气生产区域织密了“安全防护网”。       青海油田紧扣原油生产、天然气保供、工程技术服务等业务领域,以安全生产“雷霆行动”要求为纲领,结合今冬安全风险防控方案部署,有针对性地强化安全管理举措,确保冬季油气生产全过程平稳可控、高效运行。       紧盯原油冬季生产核心环节,扎实做好隐患闭环治理。油田聚焦井口保温、设备防冻等核心需求,全面开展设施排查与效能优化。针对井口装置、加热炉、机泵等关键设备,实施“拉网式巡检+动态维护”模式,重点整改阀门冻堵、管线保温层破损等隐患。

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  • 2025年12月12日
    大庆油田三次采油连续二十四年千万吨稳产
            截至12月3日,作为全球规模最大的三次采油研发生产基地,大庆油田2025年三次采油产量突破1000万吨,实现连续24年产量超千万吨,累计产量达3.3亿吨,产量再次跃上新高峰。         三次采油是通过向油层注入化学物质,改善油、气、水及岩石相互间的性能,将更多原油从岩石孔隙中“洗”出来。经过几代人刻苦攻关,大庆油田三次采油技术实现从无到有、从跟跑到领跑,并保持世界领先水平,已经成为支撑大庆油田高质量发展的主导开发技术。2025年,大庆油田开发系统聚焦抓好油田发展“三件大事”,以“多提高采收率1个百分点”为目标,秉持“效果与效益并重,技术与管理并举”理念,大力实施全生命周期精准调控,实现开发效果和产量双提升。       &

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  • 2025年12月5日
    浙江油田刷新国内深层页岩气钻井纪录
          11月28日记者获悉,部署于渝西大安区块临江向斜的大安1H28-4井顺利完钻,以旋导单趟钻进尺3190米水平段2575米一次性钻成的优异成绩,不仅刷新了大安区块最长水平段纪录,更一举创下国内深层页岩气水平井旋导“一趟钻”进尺新纪录。       此次建功的1H28-4井完钻井深达6915米,由大庆钻探70241钻井队承担钻探任务。在钻井全过程中,浙江油田勘探开发事业部充分发挥甲方主导作用,以“设计、技术、工具、组织、管理、激励”六大提速举措为核心抓手,构建起甲乙方高效协同的攻坚体系,为钻井提质提速提供了全方位保障。       为确保钻井作业安全高效推进,项目团队创新推行“日分析、周小结、月总结”工作机制,通过远程智能监控与现场精准执行的无缝衔接,实现

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  • 2025年11月28日
    华北油田自研一体化生产线提升管线业务效能
          11月24日,华北油田天成利德公司自主研发的“激光除锈+自动防腐”一体化管线生产线顺利投产,并稳定运行。该生产线采用“除锈—防腐”无缝衔接设计,通过工艺整合与智能化升级,实现清洁高效生产,推动管线业务实现“1+1>2”的效能升级。       为攻克环保风险高、效率低、质量不稳定等难题,华北油田天成利德公司深入油田管道施工现场、建设单位及防腐厂家,开展实地调研,系统分析传统工艺的局限,综合对比化学、电化学、超声波除锈及人工防腐等方式后,确定以“激光除锈+自动防腐”为优化方向,并联合各工程项目部经多轮测试与改进,确保其完全适用于油气管道工艺场景。       激光除锈环节以环保、高效、高标准为核心,采用高能激光束扫描金属表面,使锈层瞬间气化或剥离,再配合

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  • 2025年11月21日
    长庆油田开辟页岩油上产新路径
          11月12日记者获悉,长庆油田陇东主力油区页岩油压裂现场一口井顺利完成二氧化碳增能压裂作业,并同步实现3602米井深高温高压环境下的套管外光纤监测、井筒数字采集、双井微地震等多项集成测试。技术数据显示,各项指标优于设计目标,实施效果明显。       至此,国内首个页岩油二氧化碳增能压裂综合监测试验场正式建成,标志着长庆油田在页岩油水平井二氧化碳压裂技术与实时监测领域取得重要突破,开辟了页岩油上产新路径,为我国非常规油气田体积压裂井下监测和智能化调控提供了重要工程实践依据。       近年来,长庆油田页岩油探明储量已超过10亿吨,是重要的战略接替资源。积极探索压裂提产新技术是油田加快页岩油规模开发的重要手段,但页岩油要实现高效开发面临诸多挑战:油田主

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  • 2025年11月14日
    辽阳石化:随“季”而变 保障低凝柴油生产
          随着东北地区气温持续下降,低凝柴油保供压力持续增大。辽阳石化紧跟市场需求变化,调整资源配置,优化生产方案,大力增产低凝柴油。截至目前,辽阳石化-35号柴油日均产量达到2000吨,有力保障了市场需求。       面对冬季市场需求,辽阳石化开足马力,将低凝柴油增产作为当前生产组织的重点工作,通过优化原油加工方案、精细调整操作参数、强化各装置间的协同配合,充分挖掘装置潜力。技术人员依托生产管控一体化平台,对关键指标进行24小时监控,动态调整反应温度与物料配比,优化柴油调和组分,在确保产品质量的前提下,持续挖掘装置潜能。同时,公司严格把控从原料到成品的全过程质量监控,建立了完善的质量追溯体系,对每个生产环节进行严格把关,确保每一批出厂产品的冷滤点、十六烷值等关键指标均能满足严寒环境下的使用

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  • 2025年11月7日
    大港油田井下作业公司自动推送管装置减负赋能
          11月3日,在大港油田井下作业公司西17-9井修井现场,员工通过控制新研发的自动推送管装置,完成了以往需要两个岗位接力配合的作业任务。       传统小修作业属于劳动密集型行业,现场员工常年与液压钳、吊卡、油管等“铁疙瘩”打交道,劳动强度大、安全风险高。在日常起下油管过程中,修井员工需要将100余公斤重的油管搬上搬下井口操作台,费时费力,还存在磕碰等风险。大港油田井下作业公司在研发推广自动修井机的基础上,组建专业团队,研发与现场油管猫道相匹配的自动推送管装置,实现搬抬油管、抽油杆作业的机械化。       在精细开展性能评估、安全评价的基础上,大港油田井下作业公司积极推进自动推送管装置的现场试验,截至目前,今年以来已现场应用59井次,起下管杆10万余

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  • 2025年11月1日
    辽河油田启用新装置吨液综合成本降20%以上
          10月28日,记者从辽河油田获悉,该油田曙五联合站使用新一代低温电脱装置后,原油出站含水率稳定控制在0.3%以内,吨液综合成本下降20%以上。       稠油脱水一直是制约油田低成本开发的难题,其中实现低温脱水的关键与难点在于破乳。辽河油田设计院技术团队深入分析稠油乳状液的物理化学特性,研发多场耦合电脱水模拟实验装置,系统揭示流场、压力场对脱水效果的影响机制。“稠油乳状液类型多样、成分复杂,以往单一能量场处理方式往往难以达到理想效果。”辽河油田设计院一级工程师李泽勤说。       基于模拟试验和数据,技术团队设计出“多场耦合技术”的路线,采取“直流电场+高压高频电场+低压高频电场”有机组合,根据原油含水率变化规律及乳状液不同形态,从下向上梯次布置不

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  • 2025年8月8日
    长庆合水油田加速致密油效益开发
          8月5日,随着固平41-52井场部署的一口水平井顺利完钻,标志着长庆合水油田致密油整装水平井立体开发区井数突破650口,成为国内****的致密油整装水平井立体开发区。目前,开发区自开发以来累计产油量达500余万吨,与定向井开发区相比累计产油量提升6.5倍,油井生产时率同比增长17%,致密油效益开发迈入新发展航道。       长庆陇东合水油田是典型的致密油藏,资源基础丰厚,然而储层物性差、渗流能力弱的特性严重制约了其效益建产,开发难度极大。自开发以来,长庆油田产建科研团队秉持技术创新与理论创新并重的理念,逐步攻克致密油藏开发难题,助力合水油田致密油整装水平井立体开发区实现连续10年稳产,并推动其年产量以1.5万吨以上的增量持续攀升。       在水平井效益

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  • 2025年8月1日
    调节阀噪音大的解决方法
          (1)消除共振噪音法       只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。显然,消除共振,噪音自然随之消失。       (2)消除汽蚀噪音法       汽蚀是主要的流体动力噪音源。空化时,汽泡破裂产生高速冲击,使其局部产生强烈湍流,产生汽蚀噪音。这种噪音具有较宽的频率范围,产生格格声,与流体中含有砂石发出的声音相似。消除和减小汽蚀是消除和减小噪音的有效办法。       (3)使用厚壁管线法 &

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  • 2025年7月25日
    吐哈油田:加速技术创新 降低钻井压裂成本
          截至目前,吐哈油田今年以来完成产能建设等各类方案46项,方案设计符合率达100%、措施有效率达98%,有效节约了钻井和压裂成本,工程技术的支撑保障作用更加凸显。       随着油田增储上产转向超深层、非常规领域,地质条件复杂情况加剧,为工程技术服务提出了更高要求。今年年初以来,吐哈油田工程技术服务单位紧盯重点项目,加快技术创新,提升服务质量,工程技术服务创下多项新纪录,助力油田扭亏脱困。       聚焦“储量工程”和“春雷行动”,吐哈油田钻井工程围绕超深井、重点领域开展井身结构优化、提速工具、钻井液迭代升级等技术攻关,储层改造围绕压成、压好和储量升级,持续开展技术攻关与试验。       在钻井提速方面,吐哈油田工程

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